消除辊印,他们在行动 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数963  更新时间:2015-11-17 8:45:42  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

1112日下午,在一轧钢热处理车间三跨,一块刚刚经过抛丸处理的钢板缓缓“来到”翻板机前,做入炉前的最后一项准备——进行翻板。

热处理车间2号常化线大班班长刘峰告诉记者,2号常化线是公司新产品钢生产的主战场,2号常化线和淬火炉以生产新产品为主,特别是淬火炉生产的新产品占到总量的90%以上。为了减少辊印的产生,确保钢板表面质量,车间要求厚度在40mm以上的钢板抛丸后,必须进行翻板才能入炉。这个白班,我们一共对六块钢板进行了翻板处理。

随着市场竞争的加剧,用户对产品质量的要求也越来越高,钢板表面不允许有一点缺陷。为了使新产品钢不仅有过硬的内在品质,还具备“靓丽”的外在形象,热处理车间2号常化线大班积极行动起来,从细节入手,全力“围剿”一直被客户诟病的“顽疾”——辊印。

抛丸后对钢板进行翻板,而后再入炉,使钢板抛丸效果好的一面接触炉底辊,是控制辊印的一个有效方式。对“厚度在40mm以上的钢板抛丸后必须进行翻板”这一硬性规定,2号常化线大班要求操作人员严格执行,每周至少进行三到四次抽查,若发现违规操作,坚决进行考核。

许多新产品钢板由于厚度规格大,在炉子里的加热时间较长,钢板与炉底辊反复接触,从而造成钢板下表面辊印。针对这种情况,2号常化线大班与设备维护人员联合,对炉底辊进行了修复,更换了故障烧嘴,使炉底辊传动系统更加顺畅,加热也更均匀,缩短了钢板在炉子里停留的时间,大大减少了辊印的产生。同时,强化炉子烧嘴的维护,给每个小班划分了责任区,要求每个班都负责一块区域的烧嘴调节,发现故障及时处理。

在管理方面,除加大对违规操作的考核之外,2号常化线大班建立了表面质量反馈机制,要求当班人员对产生的表面质量问题进行记录并及时进行反馈,避免同类问题重复出现。

刘峰说:“对我们而言,产品质量是头等重要的大事。要保证新产品钢板的一次通过率,我们不仅要将消灭辊印的‘战斗’继续进行下去,还要在钢板性能合格率、板型控制等方面下功夫,以实际行动来支持销售,为用户提供最好的产品,捍卫中华第一板形象。”